我公司是锻件的生产厂家,每年生产很多水轮机主轴锻件,其中生产的主轴锻件多为整锻主轴。随着机组升级改造,现阶段生产的整锻主轴锻件碳当量≤0.52%,有效截面尺寸大、强度要求较高,通常的正回火难以满足性能要求。通过调整工艺、改变淬火冷却方式、降低回火温度等工艺措施,满足主轴锻件机械性能。
1.技术要求
主轴锻件热处理难点:碳当量低、强度要求高,两端大法兰处截面尺寸大,纵向试料位置冷却效果不好,强度无法满足技术要求。用正回火工艺,材料切向性能与技术要求比较接近,而轴端纵向性能与技术要求差距较大。采用正回火工艺,该主轴性能无法满足技术要求。
2.工艺方案制定
主轴锻件我公司共生产5件,其中一支主轴锻件实测化学成分,由于碳当量较低,轴端截面尺寸大,为了提高轴端的冷却速度而又避免产生过大应力,拟定采取水淬+油冷的淬火冷却方式,通过采用水淬+油冷,切向性能满足技术要求。但法兰端部截面大,淬火冷却介质影响冷却效果,且纵向B、c取样部位冷却不充分、冷却速度偏低,水冷20 min只能淬透表层,致使抗拉强度普遍偏低。采用调质工艺与正回火工艺相比,切向、纵向性能都有不同程度的改善。
考虑主轴锻件的碳当量≤0.52%,同时实测碳含量为0.3%,水冷淬裂的风险小,拟定采用水冷的冷却方式同时降低回火温度,以期提高轴端纵向强度。对热处理工艺做了以下调整,具体热处理工艺。两端法兰纵向B、C的强度有较大提高,且性能均满足技术要求。水淬油冷工艺与正回火工艺相比虽然性能有不同程度提高,但水冷时间不够、只能淬透表层,两端法兰纵向B、C取样部位水冷时间短、冷却不充分,受淬火冷却介质影响,冷却速度偏低。经过水冷同时降低回火温度等工艺措施,提高了纵向B、c取样部位的冷却速度,使强度有较大提高。
经过对调质热处理工艺的优化,最终使主轴锻件性能指标全部合格,按照调整后的热处理工艺,我公司后续又生产了4件,热处理一次合格,验证了工艺对此类主轴锻件的适用性。对于碳当量低、强度要求高的大截面整锻主轴,在正回火难以达到技术要求的情况下,可通过调质热处理提高冷却速度、降低回火温度等工艺措施提高强度指标。